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东风扬子江:改进流程、提升保供能力工作小结
文章来源: 中国客车信息网 发布日期: 2008年6月26日
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    单件车间在6月上旬,针对6月份生产车辆批量小,转产频繁的生产状况,为了提升车间的保供能力,在全车间范围内开展了“改进流程、提升保供能力”的活动。

    通过组长、骨干会进行动员,统一思想,主要从以下几个方面进行了流程改进工作:

    1、从源头抓起,在作业计划阶段,细致做好材料分解,充分发挥研究院委派的工艺员作用,对各类单件总成材料的分解进行审核、把关,避免由材料分解错误带来的材料浪费。认真做好工艺流程的制定,把原工艺流程不合理的地方进行了调整。同时,及时收集从各个小组反馈上来的各类信息;更改与班组生产不符的工艺流程程序;减少了不必要的转序;提高了工作效率。

    2、加强对半成品库的管理,理顺配料员的工作职责。原来配料是按图纸配送,由于图纸不全或很多是借用图纸,配料员只能凭经验配料,易出现多配、少配、错配的现象。在这次流程改进中,把按图纸配料改为按车间统一制定的配台表配料,不仅数量、规格一目了然,而且也能很快发现差料、缺料的种类,及时上报,以便相关小组及时补差、补缺,因而大大提升了保供的能力。

    3、合理调配车间调度的工作职责,划分各自的管理区域,各负其责,谁管的工作出现问题,谁就去处理,同时建立调度间的协调机制,以便进行有效的沟通、协调。把调度员的工作成绩每月进行考核,其结果与其效益挂钩,因此大大提高了调度们的工作热情,加快了生产调配节奏。

    4、加快车间内部物料的转序,提升生产保供能力。单件车间由于品种多,路线长,转序是一项非常重要的工作,在转序车台较少的情况下,制定和完善了对转序工的相关制度,对两台叉车和一台电瓶车的转序内容和范围进行了重新划定,调整两台叉车的休息间隔,以便保证总有一台叉车转序。针对叉车老化、经常出故障的情况,除了及时修理外,还对叉车的维护和保养提出了具体要求,并做好了充分的应急预案,确保车间物料顺畅流转。

    5、在这次改进流程中,发现乘客门制作出现瓶颈状况。通过分析,一是人员配备不足,在原有制作人员流失后,配备人员的能力和数量没有及时补充;二是乘客门制作地方狭小,制作流程过长,转序多,延长了制作周期,在这次转产过程中,出现了掉产现象。针对这一情况,车间及时调整,将乘客门制作划入金加工组,充分利用金加工的设备优势和人员优势,大大提升了乘客门制作能力。

    车间在这次活动中,积极调动全员的工作热情,除对组长、骨干进行动员,统一思想外,还对一些关键工序的生产者进行了一对一的思想交流,调整生产作业时间,对部分人员进行了合理地调配。在材料紧缺,技术资料不全的情况下,通过全体员工的一致努力,较好地完成了这次多批、量少的车台生产的保供工作。

    虽然这次活动结束了,但流程的改进工作,保供能力的提升,还会在我们今后的工作中,不断地持续下去。这次活动的开展,也暴露了一些我们在工作上存在的问题。如应对小批量生产的生产周期如何缩短,各小组的工作分配不尽合理,现在小组工作的分配是按量分配,没按总成单件制作特点来分配,一个总成要转几个小组才能完成,这样就会增加了转序量,也延长了单件制作的生产周期。等等一些问题,这将在我们今后持续改进中,来逐步解决。

(值班编辑:张叶)
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